冷軋廠廢水回用處理方案設計
2015-07-13 10:13 分類:技術應用 來源:中國污水處理工程網
我國資源總量豐富,但人均占有量稀缺。資源與環境容量的有限性決定了必須牢固樹立可持續的科學發展觀,而清潔生產提供了一條有效的資源環境管理之路。通過使用清潔的能源和原材料、采用先進的工藝技術和裝備、改善管理、實行綜合利用等,不僅可以從源頭上大大削減污染的產生和排放,也可以有效提高資源的利用效率。
天津某冷軋廠主要產品為冷軋薄板,廠區原有污水處理站處理規模為40 m3/h,根據需要擴大生產后,廢水總量提升至45 m3/h,由于原廢水處理站處于滿負荷運行,增加水量后,導致出水水質不穩定。根據該廠生產情況,將脫脂車間所產生的部分清洗水(約5 m3/h)單獨通過物化處理工藝后回用于廠內循環水系統作為補充用水,這樣既可以節約水資源,實現企業的清潔生產,又能減輕原廢水處理站的運行負荷,實現處理出水的穩定達標。根據《工業循環冷卻水處理設計規范》,其設計進出水水質如 表 1 所示。
1 工藝流程
需處理的廢水主要來源于脫脂工序的水刷洗及水漂洗段。冷軋鋼卷先后經過堿浸洗、堿刷洗、電解槽、水刷洗、水漂洗。最后階段的水刷洗及水漂洗所用水為脫鹽水,根據生產工藝可知,在進行水刷洗及水漂洗以前,冷軋鋼卷表面上存有油物、鐵粉以及堿類物質。因此經過多次水刷洗及水漂洗后的廢水中主要含有石油類、鐵粉(1 μm)。另外,因脫鹽水被蒸汽加熱到70~80 ℃后方進入到水刷洗和水漂洗工序,因此產生的廢水溫度達到70 ℃。
廢水中的1 μm 鐵粉可考慮用微濾法去除。中空纖維膜微濾系統具有以下特點:(1)具有高抗污染的聚偏氟乙烯(PVDF)膜材料,耐氧化,易清洗,使用壽命長;(2)對原水水質要求低,產水水質高;(3)系統控制自動化程度高,操作簡單,可有效減輕勞動強度;(4)結構緊湊,占地面積小,適用于各種規模的水處理;(5)設備投資和運行費用低廉。
此廢水中的油質量濃度為30 mg/L,而中空纖維膜微濾系統要求進水油質量濃度在5 mg/L 以下,因此在中空纖維膜微濾系統前應設置除油預處理裝置。常規的除油裝置有氣浮除油、過濾器除油。氣浮除油無法將油質量濃度降至5 mg/L 以下。而核桃殼過濾器作為一種新型的含油污水處理裝置,具有吸附能力強、化學性質穩定、強度高、耐磨性好的特點,采用兩級核桃殼過濾器進行預處理,能保證處理出水油質量濃度≤5 mg/L,且其采用濾后水反沖洗,無需氣源,運行成本低。核桃殼過濾器濾料耐油性好,無需更換,每年只需補充10%即可。
另外,由于此廢水溫度達到70 ℃,而中空纖維膜微濾系統的進水溫度要求低于40 ℃,因此,需要增加一降溫處理設備。根據進出水水溫要求,選擇高溫冷卻塔設備〔1〕。
由此,確定采用高溫冷卻塔+兩級核桃殼過濾器預處理+中空纖維膜微濾系統的處理工藝,廢水處理工藝流程如圖 1 所示。
圖 1 廢水處理工藝流程
2 處理設施及設備
廠區內可使用的空間有限,因此本設計充分利用原有的設施及設備,以節省占地面積,減少投資。
2.1 調節池
調節池利用原有構筑物,為混凝土結構。調節池具有均衡水質、調節水量的作用。待處理廢水自流進入調節池,調節池有效容積約為12.2 m3,工藝尺寸為3.3 m×1.0 m×4.0 m,停留時間為2.5 h。
2.2 高溫冷卻塔
高溫冷卻塔為玻璃鋼結構,工藝尺寸為D 1.1 m× 3.0 m。廢水經調節池由提升泵(Q=6.3 m3/h,H=20 m)提升至高溫冷卻塔,廢水溫度可由70 °C 降至30~ 35 °C,保證后續處理的正常進行〔2, 3〕。
2.3 中間水池
中間水池為碳鋼結構,有效水深為1.8 m,工藝尺寸為1.0 m×1.0 m×2.0 m。廢水由高溫冷卻塔降至 35 °C 以下后,進入中間水池。
2.4 兩級核桃殼過濾器
核桃殼過濾器為碳鋼結構,工藝尺寸為D 0.6 m× 2.6 m。提升泵將中間水池廢水提升至核桃殼過濾器。該過濾器可去除廢水中大部分的油類物質,使油質量濃度降至5 mg/L 以下。采用2 個核桃殼過濾器串聯運行,附屬設備為1 臺反沖洗泵(Q=8 m3/h,H= 15 m),2 臺提升泵(Q=6.3 m3/h,H=32 m)〔4〕。
2.5 微濾系統
經預處理除油后的廢水進入微濾系統的循環槽中,循環進入中空纖維膜微濾系統。中空纖維膜膜孔徑為0.2 μm。該系統可將廢水中的1 μm 鐵粉截留下來,使廢水SS 大大降低。
2.5.1 微濾設備
單根中空纖維膜膜通量為2 m3/h,采用3 根膜,處理能力為6 m3/h。
2.5.2 附屬設備
加藥系統:包括2 臺計量泵,2 個加藥箱。循環罐和藥洗罐: 有效容積均為1.0 m3,PE 結構。反洗罐:有效容積為0.5 m3,PE 結構。其他附屬設備:包括1 臺反沖洗泵(Q=8 m3/h,H=15 m),1 臺空壓機(Q=15 L/h,P=0.6 MPa),1 個空氣儲罐(V=500 L), 1 臺循環泵(Q=15 m3/h,H=15 m)。
2.6 清水池
廢水經中空纖維膜微濾系統處理后,達到回用標準,進入清水池。清水池利用原有構筑物,有效容積為2.2 m3。具體參見http://www.dowater.com更多相關技術文檔。
3 運行效果
根據廠區用水特點,系統處理水量夏季為4.5~ 5.0 m3/h,冬季為4.0~4.5 m3/h。本系統運行效果如表 2 所示。
4 經濟分析
根據廠區內可利用的有限空間,工程占地面積僅為15 m2,總投資約為60 萬元。電費為0.77 元/m3,廢水處理藥劑費主要是中空纖維膜反沖洗用藥等,為0.10 元/m3,人工費為0.83 元/m3,維修折舊費為 0.76 元/m3,總運行費用為2.46 元/m3。目前,天津市工業用水水費為7.50 元/m3,運行時間按300 d/a 計,則投資回收期為3.31 a。
5 結論
針對該廠廢水排放情況及水質特點,對部分廢水采用了高溫冷卻塔+兩級核桃殼過濾器預處理+ 中空纖維膜微濾系統的處理工藝。運行結果表明,該工藝技術可靠,運行穩定,既可以節約水資源,實現企業的清潔生產,又能減輕原廢水處理站的運行負荷,實現處理出水的穩定達標。
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天津某冷軋廠主要產品為冷軋薄板,廠區原有污水處理站處理規模為40 m3/h,根據需要擴大生產后,廢水總量提升至45 m3/h,由于原廢水處理站處于滿負荷運行,增加水量后,導致出水水質不穩定。根據該廠生產情況,將脫脂車間所產生的部分清洗水(約5 m3/h)單獨通過物化處理工藝后回用于廠內循環水系統作為補充用水,這樣既可以節約水資源,實現企業的清潔生產,又能減輕原廢水處理站的運行負荷,實現處理出水的穩定達標。根據《工業循環冷卻水處理設計規范》,其設計進出水水質如 表 1 所示。
1 工藝流程
需處理的廢水主要來源于脫脂工序的水刷洗及水漂洗段。冷軋鋼卷先后經過堿浸洗、堿刷洗、電解槽、水刷洗、水漂洗。最后階段的水刷洗及水漂洗所用水為脫鹽水,根據生產工藝可知,在進行水刷洗及水漂洗以前,冷軋鋼卷表面上存有油物、鐵粉以及堿類物質。因此經過多次水刷洗及水漂洗后的廢水中主要含有石油類、鐵粉(1 μm)。另外,因脫鹽水被蒸汽加熱到70~80 ℃后方進入到水刷洗和水漂洗工序,因此產生的廢水溫度達到70 ℃。
廢水中的1 μm 鐵粉可考慮用微濾法去除。中空纖維膜微濾系統具有以下特點:(1)具有高抗污染的聚偏氟乙烯(PVDF)膜材料,耐氧化,易清洗,使用壽命長;(2)對原水水質要求低,產水水質高;(3)系統控制自動化程度高,操作簡單,可有效減輕勞動強度;(4)結構緊湊,占地面積小,適用于各種規模的水處理;(5)設備投資和運行費用低廉。
此廢水中的油質量濃度為30 mg/L,而中空纖維膜微濾系統要求進水油質量濃度在5 mg/L 以下,因此在中空纖維膜微濾系統前應設置除油預處理裝置。常規的除油裝置有氣浮除油、過濾器除油。氣浮除油無法將油質量濃度降至5 mg/L 以下。而核桃殼過濾器作為一種新型的含油污水處理裝置,具有吸附能力強、化學性質穩定、強度高、耐磨性好的特點,采用兩級核桃殼過濾器進行預處理,能保證處理出水油質量濃度≤5 mg/L,且其采用濾后水反沖洗,無需氣源,運行成本低。核桃殼過濾器濾料耐油性好,無需更換,每年只需補充10%即可。
另外,由于此廢水溫度達到70 ℃,而中空纖維膜微濾系統的進水溫度要求低于40 ℃,因此,需要增加一降溫處理設備。根據進出水水溫要求,選擇高溫冷卻塔設備〔1〕。
由此,確定采用高溫冷卻塔+兩級核桃殼過濾器預處理+中空纖維膜微濾系統的處理工藝,廢水處理工藝流程如圖 1 所示。
圖 1 廢水處理工藝流程
2 處理設施及設備
廠區內可使用的空間有限,因此本設計充分利用原有的設施及設備,以節省占地面積,減少投資。
2.1 調節池
調節池利用原有構筑物,為混凝土結構。調節池具有均衡水質、調節水量的作用。待處理廢水自流進入調節池,調節池有效容積約為12.2 m3,工藝尺寸為3.3 m×1.0 m×4.0 m,停留時間為2.5 h。
2.2 高溫冷卻塔
高溫冷卻塔為玻璃鋼結構,工藝尺寸為D 1.1 m× 3.0 m。廢水經調節池由提升泵(Q=6.3 m3/h,H=20 m)提升至高溫冷卻塔,廢水溫度可由70 °C 降至30~ 35 °C,保證后續處理的正常進行〔2, 3〕。
2.3 中間水池
中間水池為碳鋼結構,有效水深為1.8 m,工藝尺寸為1.0 m×1.0 m×2.0 m。廢水由高溫冷卻塔降至 35 °C 以下后,進入中間水池。
2.4 兩級核桃殼過濾器
核桃殼過濾器為碳鋼結構,工藝尺寸為D 0.6 m× 2.6 m。提升泵將中間水池廢水提升至核桃殼過濾器。該過濾器可去除廢水中大部分的油類物質,使油質量濃度降至5 mg/L 以下。采用2 個核桃殼過濾器串聯運行,附屬設備為1 臺反沖洗泵(Q=8 m3/h,H= 15 m),2 臺提升泵(Q=6.3 m3/h,H=32 m)〔4〕。
2.5 微濾系統
經預處理除油后的廢水進入微濾系統的循環槽中,循環進入中空纖維膜微濾系統。中空纖維膜膜孔徑為0.2 μm。該系統可將廢水中的1 μm 鐵粉截留下來,使廢水SS 大大降低。
2.5.1 微濾設備
單根中空纖維膜膜通量為2 m3/h,采用3 根膜,處理能力為6 m3/h。
2.5.2 附屬設備
加藥系統:包括2 臺計量泵,2 個加藥箱。循環罐和藥洗罐: 有效容積均為1.0 m3,PE 結構。反洗罐:有效容積為0.5 m3,PE 結構。其他附屬設備:包括1 臺反沖洗泵(Q=8 m3/h,H=15 m),1 臺空壓機(Q=15 L/h,P=0.6 MPa),1 個空氣儲罐(V=500 L), 1 臺循環泵(Q=15 m3/h,H=15 m)。
2.6 清水池
廢水經中空纖維膜微濾系統處理后,達到回用標準,進入清水池。清水池利用原有構筑物,有效容積為2.2 m3。具體參見http://www.dowater.com更多相關技術文檔。
3 運行效果
根據廠區用水特點,系統處理水量夏季為4.5~ 5.0 m3/h,冬季為4.0~4.5 m3/h。本系統運行效果如表 2 所示。
4 經濟分析
根據廠區內可利用的有限空間,工程占地面積僅為15 m2,總投資約為60 萬元。電費為0.77 元/m3,廢水處理藥劑費主要是中空纖維膜反沖洗用藥等,為0.10 元/m3,人工費為0.83 元/m3,維修折舊費為 0.76 元/m3,總運行費用為2.46 元/m3。目前,天津市工業用水水費為7.50 元/m3,運行時間按300 d/a 計,則投資回收期為3.31 a。
5 結論
針對該廠廢水排放情況及水質特點,對部分廢水采用了高溫冷卻塔+兩級核桃殼過濾器預處理+ 中空纖維膜微濾系統的處理工藝。運行結果表明,該工藝技術可靠,運行穩定,既可以節約水資源,實現企業的清潔生產,又能減輕原廢水處理站的運行負荷,實現處理出水的穩定達標。
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