抗生素企業(yè)廢水處理改造工程的研究分析
2011-08-02 09:17 分類:行業(yè)論文 來源:中小企業(yè)管理與科技
摘要:本項目通過對公司環(huán)保站廢水處理系統(tǒng)設(shè)施的改造,由原來的UBF反應(yīng)池改造為現(xiàn)行高效的IC反應(yīng)器,不但提高了廢水系統(tǒng)處理能力,出水指標(biāo)大幅改善,同時節(jié)約了大量稀釋用水,符合國家“節(jié)流減污”的環(huán)保政策。
關(guān)鍵詞:抗生素廢水IC反應(yīng)器改造
0引言
抗生素廢水是一類含高硫酸鹽、多種抑制物,碳氮比低的難降解有毒高濃度有機(jī)廢水,主要來源是原料提煉后的發(fā)酵廢液,還有蒸餾回收溶劑后的殘留液、離子交換吸附后的廢液以及染菌倒灌的廢液等。廢水中含有高濃度有機(jī)物和懸浮固體,但COD(化學(xué)需氧量)很高,排入江河后將嚴(yán)重耗氧,破壞天然水質(zhì)的自凈能力,引起水質(zhì)變黑、水體富營養(yǎng)化,傳播病菌,釀成公害。國內(nèi)300多家企業(yè)生產(chǎn)占世界產(chǎn)量20%-30%的70多個品種的抗生素,廢水排放量大且目前大多直接排放,水體污染嚴(yán)重。為了加強(qiáng)對廢水的處理能力,減少污染物的排放,公司對廢水處理過程中的厭氧處理由UBF(厭氧復(fù)合床)工藝再造為IC(internalcirculation)反應(yīng)器處理,不僅優(yōu)化了廢水排放指標(biāo),而且創(chuàng)造較好的經(jīng)濟(jì)效益。
1公司廢水來源與特點
本公司主要生產(chǎn)鹽酸林可霉素原料藥及其衍生產(chǎn)品,年產(chǎn)量2000多噸,工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生廢水0.35萬m3/d,主要組成是發(fā)酵提取廢液和回收溶劑后的殘留液。其特點是廢水中含有高濃度的有機(jī)物(蛋白質(zhì)和丁醇等)、懸浮固體和硫酸鹽等,其中COD可達(dá)1.87g/L,BOD5為1.25g/L,NH3-N為229.7mg/L,SS為0.51g/L,給廢水處理帶來很大困難,造成生產(chǎn)成本大幅上升。
2原工藝處理后排水狀況
原工藝采用UBF反應(yīng)池對工業(yè)廢水進(jìn)行厭氧處理,UBF反應(yīng)池具有工藝結(jié)構(gòu)緊湊、無機(jī)械攪拌裝置、處理效果好以及投資費用省等優(yōu)點,但其對進(jìn)水COD和SS有較高的要求,處理負(fù)荷較低,一般低于10kgCOD/(m3·d),以免由于產(chǎn)氣負(fù)荷率太高而增加紊流造成懸浮固體的流失。公司工業(yè)生產(chǎn)廢水首先經(jīng)過自來水稀釋,然后經(jīng)UBF工藝處理,其排放廢水指標(biāo)達(dá)到:COD為786mg/L,BOD5為193mg/L,NH3-N為95.1mg/L,SS為389mg/L,經(jīng)自來水4倍稀釋后,達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn),年排放廢水524萬m3,排放COD1218.64t/a。這不但破壞天然水質(zhì)的自凈能力,引起水質(zhì)腐敗,釀成公害,而且大量清水稀釋增加公司生產(chǎn)成本,對水資源造成極大的浪費。
3工藝改造后的排水狀況
為了改善廢水處理效率,提高廢水處理能力,降低廢水排放量,公司擬對廢水處理過程的厭氧步驟改造為IC反應(yīng)器處理工藝,共建成1500m3的IC反應(yīng)器8臺。IC反應(yīng)器是由荷蘭PaquesBV公司開發(fā)的一種用于廢水處理的內(nèi)循環(huán)反應(yīng)器,該設(shè)備由兩個上下重疊的UASB(升流式厭氧污泥床)反應(yīng)器串聯(lián)組成的。下面的UASB反應(yīng)器產(chǎn)生的沼氣作為提升的內(nèi)動力,使升流管與回流管的混合液產(chǎn)生密度差,實現(xiàn)下部混合液的內(nèi)循環(huán),使廢水獲得強(qiáng)化預(yù)處理。上面的UASB反應(yīng)器對廢水繼續(xù)進(jìn)行后處理(或稱精處理),使出水達(dá)到預(yù)期的處理要求。
在處理中低濃度廢水時,反應(yīng)器的進(jìn)水容積負(fù)荷率可提高至20-24kgCOD/(m3·d);處理高濃度有機(jī)廢水時,進(jìn)水容積負(fù)荷率可提高到35-50kgCOD/(m3·d)。IC反應(yīng)器對進(jìn)水COD和SS的要求范圍較寬,適合低濃度到高濃度廢水的處理,不需稀釋處理。這是對現(xiàn)代高效廢水反應(yīng)器的一個突破,有著重大的理論意義和實用價值。
公司工業(yè)生產(chǎn)廢水經(jīng)改造后的IC反應(yīng)器處理后,其排放廢水指標(biāo)達(dá)到:COD為361mg/L,BOD5為79.3mg/L,NH3-N為35.2mg/L,SS為126mg/L,分別比原工藝下降54.07%、58.91%、62.99%和67.61%。經(jīng)自來水2倍稀釋后,即可達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)(GB21903-2008)《發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,年排放廢水279萬m3,排放COD500.73t/a,分別比原工藝縮減245萬m3/a和717.91t/a。
4改造項目投資和收益
該項目設(shè)計、實施共投資915萬元,計算期為15年,建設(shè)期1年,運行14年。處理噸廢水成本增加0.2元/m3,年處理廢水增加成本25.6萬元。本項目平均年總成本費用為432.8萬元。該項目建成運行后,年節(jié)約用水245萬m3,按2.3元/m3,減少水資源開支627.6萬元(包括節(jié)約水資源費和節(jié)約水附加費)。所得稅按25%計,運營期內(nèi)年平均利潤總額為194.8萬元,年平均稅后利潤為146.1萬元。
5結(jié)論
采用IC反應(yīng)器厭氧處理工藝代替UBF處理工藝,工藝簡單,對進(jìn)水指標(biāo)要求低,運行后使得出水指標(biāo)大幅優(yōu)化,其中COD、BOD5、NH3-N和SS分別由786mg/L、193mg/L、95.1mg/L和389mg/L降至361mg/L、79.3mg/L、35.2mg/L、126mg/L,分別降低54.07%、58.91%、62.99%和67.61%。不僅改善了廢水處理效率和處理能力,年排放廢水量降低245萬m3/a,同時節(jié)約大量水資源,具有顯著的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。目前,公司正在其它分廠進(jìn)行該項目推廣改造。
參考文獻(xiàn):
[1]苑寶玲,王洪杰.水處理新技術(shù)原理與應(yīng)用.化學(xué)工業(yè)出版社.2006.4.
[2]史瑞明,王峰,楊玉萍.抗生素廢水處理現(xiàn)狀與研究進(jìn)展[J].山東化工.2007.36(11):10-14.
[3]曾麗璇,張秋云,劉佩虹等.抗生素制藥廢水處理技術(shù)進(jìn)展[J].安全與環(huán)境工程.2005.12(4):35-38.
關(guān)鍵詞:抗生素廢水IC反應(yīng)器改造
0引言
抗生素廢水是一類含高硫酸鹽、多種抑制物,碳氮比低的難降解有毒高濃度有機(jī)廢水,主要來源是原料提煉后的發(fā)酵廢液,還有蒸餾回收溶劑后的殘留液、離子交換吸附后的廢液以及染菌倒灌的廢液等。廢水中含有高濃度有機(jī)物和懸浮固體,但COD(化學(xué)需氧量)很高,排入江河后將嚴(yán)重耗氧,破壞天然水質(zhì)的自凈能力,引起水質(zhì)變黑、水體富營養(yǎng)化,傳播病菌,釀成公害。國內(nèi)300多家企業(yè)生產(chǎn)占世界產(chǎn)量20%-30%的70多個品種的抗生素,廢水排放量大且目前大多直接排放,水體污染嚴(yán)重。為了加強(qiáng)對廢水的處理能力,減少污染物的排放,公司對廢水處理過程中的厭氧處理由UBF(厭氧復(fù)合床)工藝再造為IC(internalcirculation)反應(yīng)器處理,不僅優(yōu)化了廢水排放指標(biāo),而且創(chuàng)造較好的經(jīng)濟(jì)效益。
1公司廢水來源與特點
本公司主要生產(chǎn)鹽酸林可霉素原料藥及其衍生產(chǎn)品,年產(chǎn)量2000多噸,工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生廢水0.35萬m3/d,主要組成是發(fā)酵提取廢液和回收溶劑后的殘留液。其特點是廢水中含有高濃度的有機(jī)物(蛋白質(zhì)和丁醇等)、懸浮固體和硫酸鹽等,其中COD可達(dá)1.87g/L,BOD5為1.25g/L,NH3-N為229.7mg/L,SS為0.51g/L,給廢水處理帶來很大困難,造成生產(chǎn)成本大幅上升。
2原工藝處理后排水狀況
原工藝采用UBF反應(yīng)池對工業(yè)廢水進(jìn)行厭氧處理,UBF反應(yīng)池具有工藝結(jié)構(gòu)緊湊、無機(jī)械攪拌裝置、處理效果好以及投資費用省等優(yōu)點,但其對進(jìn)水COD和SS有較高的要求,處理負(fù)荷較低,一般低于10kgCOD/(m3·d),以免由于產(chǎn)氣負(fù)荷率太高而增加紊流造成懸浮固體的流失。公司工業(yè)生產(chǎn)廢水首先經(jīng)過自來水稀釋,然后經(jīng)UBF工藝處理,其排放廢水指標(biāo)達(dá)到:COD為786mg/L,BOD5為193mg/L,NH3-N為95.1mg/L,SS為389mg/L,經(jīng)自來水4倍稀釋后,達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn),年排放廢水524萬m3,排放COD1218.64t/a。這不但破壞天然水質(zhì)的自凈能力,引起水質(zhì)腐敗,釀成公害,而且大量清水稀釋增加公司生產(chǎn)成本,對水資源造成極大的浪費。
3工藝改造后的排水狀況
為了改善廢水處理效率,提高廢水處理能力,降低廢水排放量,公司擬對廢水處理過程的厭氧步驟改造為IC反應(yīng)器處理工藝,共建成1500m3的IC反應(yīng)器8臺。IC反應(yīng)器是由荷蘭PaquesBV公司開發(fā)的一種用于廢水處理的內(nèi)循環(huán)反應(yīng)器,該設(shè)備由兩個上下重疊的UASB(升流式厭氧污泥床)反應(yīng)器串聯(lián)組成的。下面的UASB反應(yīng)器產(chǎn)生的沼氣作為提升的內(nèi)動力,使升流管與回流管的混合液產(chǎn)生密度差,實現(xiàn)下部混合液的內(nèi)循環(huán),使廢水獲得強(qiáng)化預(yù)處理。上面的UASB反應(yīng)器對廢水繼續(xù)進(jìn)行后處理(或稱精處理),使出水達(dá)到預(yù)期的處理要求。
在處理中低濃度廢水時,反應(yīng)器的進(jìn)水容積負(fù)荷率可提高至20-24kgCOD/(m3·d);處理高濃度有機(jī)廢水時,進(jìn)水容積負(fù)荷率可提高到35-50kgCOD/(m3·d)。IC反應(yīng)器對進(jìn)水COD和SS的要求范圍較寬,適合低濃度到高濃度廢水的處理,不需稀釋處理。這是對現(xiàn)代高效廢水反應(yīng)器的一個突破,有著重大的理論意義和實用價值。
公司工業(yè)生產(chǎn)廢水經(jīng)改造后的IC反應(yīng)器處理后,其排放廢水指標(biāo)達(dá)到:COD為361mg/L,BOD5為79.3mg/L,NH3-N為35.2mg/L,SS為126mg/L,分別比原工藝下降54.07%、58.91%、62.99%和67.61%。經(jīng)自來水2倍稀釋后,即可達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)(GB21903-2008)《發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,年排放廢水279萬m3,排放COD500.73t/a,分別比原工藝縮減245萬m3/a和717.91t/a。
4改造項目投資和收益
該項目設(shè)計、實施共投資915萬元,計算期為15年,建設(shè)期1年,運行14年。處理噸廢水成本增加0.2元/m3,年處理廢水增加成本25.6萬元。本項目平均年總成本費用為432.8萬元。該項目建成運行后,年節(jié)約用水245萬m3,按2.3元/m3,減少水資源開支627.6萬元(包括節(jié)約水資源費和節(jié)約水附加費)。所得稅按25%計,運營期內(nèi)年平均利潤總額為194.8萬元,年平均稅后利潤為146.1萬元。
5結(jié)論
采用IC反應(yīng)器厭氧處理工藝代替UBF處理工藝,工藝簡單,對進(jìn)水指標(biāo)要求低,運行后使得出水指標(biāo)大幅優(yōu)化,其中COD、BOD5、NH3-N和SS分別由786mg/L、193mg/L、95.1mg/L和389mg/L降至361mg/L、79.3mg/L、35.2mg/L、126mg/L,分別降低54.07%、58.91%、62.99%和67.61%。不僅改善了廢水處理效率和處理能力,年排放廢水量降低245萬m3/a,同時節(jié)約大量水資源,具有顯著的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。目前,公司正在其它分廠進(jìn)行該項目推廣改造。
參考文獻(xiàn):
[1]苑寶玲,王洪杰.水處理新技術(shù)原理與應(yīng)用.化學(xué)工業(yè)出版社.2006.4.
[2]史瑞明,王峰,楊玉萍.抗生素廢水處理現(xiàn)狀與研究進(jìn)展[J].山東化工.2007.36(11):10-14.
[3]曾麗璇,張秋云,劉佩虹等.抗生素制藥廢水處理技術(shù)進(jìn)展[J].安全與環(huán)境工程.2005.12(4):35-38.

還會有下一個古村落被污染吞噬么?